亚洲一区二区影院_亚洲激情视频网_欧美激情一区二区三区视频_日韩一级黄色片

您好,歡迎進入定襄縣鑫生鍛件廠官網!

全國咨詢熱線

13283506666

主軸鍛件鍛造工藝優化

2021-09-07 14:29:57 瀏覽次數:

      主軸鍛件是水力發電站設備中的重要鍛件,對于質量要求十分嚴格,能否避免鍛造過程中出現問題直接關系到其質量的好壞,本文根據實際生產經驗,針對鍛造過裎中端面凹心的出現進行細致分析,優化了鍛造工藝。
      1.主軸鍛件形狀特點
      主軸鍛件形狀特點:水口端部法蘭直徑超大,中間部分直徑小,直徑落差大,水口端一圓直徑大、長度小。
      2.優化前鍛造工藝
     原有鍛造工藝變形過程為:壓鉗口,切水口棄料→第一次鐓粗、KD拔長→第二次鐓粗、KD拔長→拔長下料精整出成品。鍛造過程中存在弊端為:拔長下料火次,水口端一圓下料時,端面凹心嚴重,導致水口端一圓去凹心后長度不足,需要重新從大圓下料拔長,造成原材料浪費,鋼錠有效利用率降低。另外,成品鍛造火次增加。
                                              
      3.原因分析
     (1)成品法蘭直徑較大,第二次鐓粗時,受坯料高徑比限制,KD拔長時壓下量較小,坯料水口端面沒有形成有效鼓肚,端面較平,拔長下料時,水口端一圓壓下量和相對進給量都較小,壓力不能傳遞到心部,使得水口端面形成凹心。
     (2)工藝未對拔長下料所用的型砧進行明確規定,我廠150MN水壓機通常使用的上平砧寬度有1200mm和850mm兩種,出成品火次變形量大,他用1200mm寬型砧拔長速度快,加劇了端面凹心的形成。
     (3)出成品火次變形量大、時間長,當坯料溫度接近鍛造溫度區間下限時,為了防止坯料開裂,會減小壓下量,此時拔長下料也會加劇端面凹心的形成。
     4.工藝優化
     針對上述問題我們對鍛造工藝進行了優化,優化后工藝為:
    壓鉗口,切水口→專用鐓機蓋板鐓粗、1200mm上平下V拔長、冒口端下料→850mm上平下V拔長下料出成品。
    (1)設計專用鐓粗蓋板,新蓋板屮心帶孔,與坯料接觸面為圓弧過渡,坯料鐓粗時與蓋板接觸面呈較大鼓肚狀,有效避免坯料端面后續拔長出現凹心現象。
    (2)第二次鐓粗后直接利用1200mm上平下V形砧拔長,并將冒口端下料拔長至合適尺寸,保證成品火次冒口端小法蘭有足夠變形量即可,避免出成品火次變形量大、下料料溫低出現端面凹心,保證出成品在一火次鍛造完成。
    (3)出成品火次選用850mm上平下V形砧拔長下料,水口端下料長度在滿足h/D≥0.3(h為下料長度,D為坯料直徑)和h/L≥2/3,(h為下料長度,L為錘頭寬度)條件下,選用相對較窄的850mm上平下V形砧,相對進給量增加,保證水口端不出現明顯凹心前提下,水口端下料長度比原先減少約300mm。
                                                     
     5.結語
    (1)工藝優化前,出成品一般需要2~3火次完成,工藝優化后,出成品能在一火次全部完成,節約生產成本,鍛件表面質量顯著提高。
    (2)鋼錠利用率提升,工藝優化前,鋼錠采用187t錠型,鋼錠利用率為59.9%,優化后采用181t錠型,鋼錠利用率為61.0%,每個鍛件節約鋼錠重大6t。
    (3)本次工藝優化為后續端面法蘭直徑較大鍛件的生產提供了寶貴經驗。

友情鏈接:

13283506666